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我的世界未来大明第328章 机器优化

习惯了机器人的行动模式方瞳便不再局限于步行测试了而是逐渐的加大步伐跨度打算测试一下奔跑的效果。

“轰、轰、轰……”这次响起的声音不再是闷响直接就是重物砸地的撞击声。

2000公斤的重量可是相当有分量的每次踏步都会狠狠的撞击地面。

幸亏周围的道路都是由整块的大青石铺就的结实程度还是经得起考验的。

就在巨响的衬托下方瞳的奔跑速度不对应该是机器人的奔跑速度开始以肉眼可见的程度提升。

此时在方瞳的头盔视野中其左下角就有着实时状态的显示。

40公里/每时! 这已经是个挺快的速度了要知道这可是双足奔跑的速度并不是什么轮子在种种因素下还能够跑的这么快可是非常厉害了。

当然这么强悍的行动能力其代价也是极高的此时在头盔显示屏上有着实时的电量消耗。

80千瓦时/天。

是的此时的运动消耗已经接近这个机器人的满功率状态了。

就这一小会的运动电量就掉了2度电了感觉这个能耗确实是有些高了。

可是方瞳早已习惯了急速奔跑对于机器人的这种运动状态并不是很满意和自己本体的行进速度相比简直就是蜗牛在蠕动。

这么高的能耗结果速度却是如此的慢方瞳很不满意看来这个初稿设计还是有待完善啊。

但是已经能动起来了这就是个巨大的成功。

根据方瞳的了解在外界虽然有着能源限制导致机器人这种东西没法实际应用。

可实际上哪怕是连着电线人型机器人这种东西也只是个设想而已因为对于人体的模仿还是不够深入。

就说站立移动这点外界的实验室就没听说过哪家实验室做到了。

听说是什么平衡性问题不好解决所以很多搞机械设计的实验室全都退而求其次并没有追求什么仿真设计纷纷改投了多足设计和履带设计。

反正就是一台机械工具能动、能干活就行非要搞什么仿真这不是找罪受吗。

而且根据一些理论研究人体这种形态在所谓的机器人领域那是行不通的。

在一些说法中人体就是大自然的奇迹造物。

像是人体上的各个关节、双手、双足等部位如果使用所谓的电机替代那是不现实的那个复杂程度简直就是在搞笑哪怕是强行实现了这些功能在稳定性和可靠性上面也是很难做到尽善尽美的。

所以外界的机器人发展都是定制化的外形干什么的机器就是某种固定的外形为了适应一些地形就会使用履带等配件并没有过分的追求人形设计。

可是方瞳的设计初衷不一样就是要搞出来一个自己的替身方便自己更好的使用异世界传送门前往各个世界进行探索与发现。

方瞳的脑子里一遍思考着设计方案的完善同时也在进行着实机操作一连活动了1个来小时消耗了4度电这才停下了折腾驾驶着机器人回到了实验室之中。

此时的机器人在外观上并没有什么变化可是在内里却是出现了很多的磨损反映在物品信息上面就是耐久度的变化了。

【物品:仿生学类人机器人·电力驱动版 身高:185厘米 净重:2000千克 能源(电量):/千瓦时 …… 上肢耐久:989/1000 下肢耐久:923/1000】 嗯大概是因为进行的测试比较暴力机器的磨损看起来挺严重的。

不过看着这个电量消耗和耐久度的对比方瞳感觉哪怕是机器人用坏了这个电池的电量也不会耗尽的。

不愧是自己折腾出来的超级电池! 既然想到了这个问题方瞳还是要解决一下的。

方瞳首先想到的就是材料问题其次就是结构设计问题了。

材料问题好说因为是首次制造机器人的骨骼材质并没有和那把刺刀一样采用高级合金只是使用了较为廉价的特种钢而已所以这个材料只要简单的升级一下就是了。

但是对于机械结构这个问题方瞳就得好好的检查一番了。

就在刚才进行实机测试的时候方瞳便察觉到了机器人身上的一些关节活动不便的情况不然也不会有那么多的咔嚓声了全都是各种不合适的零件出现了摩擦产生的。

看来哪怕是有着融合功能的辅助但是不合理的结构设计还是得自己搞定才行啊。

方瞳直接上手把机器人抬到了组装车间的操作台上面便开始对机器人进行拆解工作了。

很快刚组装完整的机器人就被方瞳再次拆散了。

一个个结构件被机械臂给拆了下来方瞳开始一个个的检查过去。

在一番仔细的检查下方瞳很快在几个轴承的连接处找到了原因大体上就是设计的时候多计算了一些空间导致零件的开合间有些摩擦回头把这些参数给修改了就是。

找到问题的所在第二次的制作工作便再次展开。

新的机器人骨骼是采用钛铁合金铸造的这种合金在强度上更高一些同时重量也会相应的减少一些不过因为采用了大量的金属结构哪怕是轻了一些在数值上也不是很明显。

【物品:仿生学类人机器人·电力驱动版·二号 身高:185厘米 净重:1800千克 能源(电量):/千瓦时 能耗(电量): 待机10千瓦时/天 运动15千瓦时——100千瓦时/天 ……】 新的二号机因为材质更新的缘故重量确实是少了200公斤同时在能耗上出现了一定的优化大概是重量减轻的缘故吧。

看来回头多优化几次这个机器人的行动能力也会出现一个优异的表现。

刚得到了二号机方瞳便迫不及待的开始了第二次实机测试连晚饭都没顾得上…… 这一晚上的时间方瞳又进行了2轮测试把机器人又滑到了四号的程度。

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